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    火電廠脫硝超低排放改造設(shè)計(jì)及應(yīng)用

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-07-23 來源:《中文信息》 瀏覽次數(shù):615

    闡述了我國(guó)火力發(fā)電超低排放的現(xiàn)狀,概述了煙氣脫硝的必要性和緊迫性。介紹了我國(guó)煙氣脫硝的發(fā)展歷程,結(jié)合我廠實(shí)際論述了脫硝不同工藝類型及其優(yōu)缺點(diǎn)。分析探討了張家口發(fā)電廠1-7號(hào)機(jī)組脫硝超低排放的改造情況及其效果。對(duì)張家口發(fā)電廠脫硝直噴改造節(jié)能效果進(jìn)行了分析。

    脫硝技術(shù)

    近些年我國(guó)加大了新能源發(fā)電的研發(fā)和建設(shè)力度,但火力發(fā)電在我國(guó)仍然占據(jù)并將長(zhǎng)期占據(jù)發(fā)電的主導(dǎo)地位。隨著我國(guó)空氣污染的加劇,作為污染的大戶,國(guó)家對(duì)火力發(fā)電企業(yè)施行了全世界最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。氮氧化物作為空氣污染的主要污染物,我廠也在2012年逐步投入了脫硝系統(tǒng),并在2015年啟動(dòng)了脫硝超低排放的改造,同步進(jìn)行了尿素直噴改造以降低機(jī)組的電耗,做到環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。

    一、SCR脫硝技術(shù)

    1.SCR脫硝工藝

    由于爐內(nèi)低氮燃燒技術(shù)的局限性,使得NOx的排放不能達(dá)到國(guó)家對(duì)排放的要求,為了進(jìn)一步降低NOx的排放,必須對(duì)燃燒后的煙氣進(jìn)行脫硝處理。在眾多脫硝方法當(dāng)中,SCR脫硝工藝以其脫硝裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、無副產(chǎn)品、運(yùn)行方便、可靠性高、脫硝效率高、一次投資相對(duì)較低等諸多優(yōu)點(diǎn),在日本和歐美得到了廣泛的商業(yè)應(yīng)用。我廠也從2012年開始逐漸投用SCR脫硝系統(tǒng),并且取得了不錯(cuò)的效果。

    我廠脫硝采用NOx燃燒器改造+SCR脫硝設(shè)計(jì)方案。SCR裝置主要由煙氣系統(tǒng),SCR催化反應(yīng)器,尿素?zé)峤饧鞍睔鈬娚湎到y(tǒng),相應(yīng)的管道及維護(hù)平臺(tái);氨氣輸送管道的連接等部分組成。脫硝還原劑為尿素,還原劑制備按采用尿素?zé)峤夥ㄖ苽浞桨冈O(shè)計(jì)。尿素?zé)峤庀到y(tǒng)按每臺(tái)爐配置設(shè)計(jì)。通過向反應(yīng)器內(nèi)噴入脫硝反應(yīng)劑氨氣,將NOx還原為氮?dú)?。由于此還原反應(yīng)對(duì)溫度較為敏感,故需加入催化劑,以滿足反應(yīng)的溫度要求,增強(qiáng)反應(yīng)活性。催化劑共三層,其中一層備用。

    尿素制備熱解系統(tǒng)包括:尿素儲(chǔ)倉(cāng)、干卸料、螺旋給料機(jī)、尿素溶解罐、尿素溶液儲(chǔ)罐、溶液循環(huán)泵、供液泵、計(jì)量和分配裝置、背壓控制閥、絕熱分解室(內(nèi)含噴射器)、一次風(fēng)加熱系統(tǒng)等。帶噴射器組的熱解室的熱空氣來源為熱一次風(fēng),并配備電加熱系統(tǒng)對(duì)熱一次風(fēng)進(jìn)行加熱升溫。

    2.我廠運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的SCR工藝優(yōu)缺點(diǎn)

    SCR脫硝工藝在全球是最成熟,應(yīng)用最為廣泛的脫硝技術(shù)。以張電4號(hào)機(jī)組為例,投運(yùn)以來,脫硝系統(tǒng)及裝置可用率大于98%,SCR脫硝效率大于80%,氨的逃逸率小于2.5mg/m3(6%O2),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%,SCR出口濃度小于90mg/Nm3,滿足低于100mg/Nm3的要求。

    我廠運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),脫硝設(shè)備存在電能消耗較大的問題,除了引起吸風(fēng)機(jī)電流增大導(dǎo)致的吸風(fēng)機(jī)電耗增大外,脫硝設(shè)備也存在較大的電耗。4號(hào)機(jī)組脫硝廠用電率平均超過0.2%,電耗較大。根據(jù)統(tǒng)計(jì),按照每年機(jī)組安全運(yùn)行5500h計(jì)算,每年我廠為了運(yùn)行SCR系統(tǒng)損失1200-2000萬度電量,造成經(jīng)濟(jì)消耗400-700萬元。

    二、脫硝超低排放改造

    1.超低排放改造前脫硝現(xiàn)狀

    2015年,我廠啟動(dòng)了機(jī)組超低排放改造,我廠脫硝采取的方案是啟用催化劑備用層,催化劑由原來的兩層變?yōu)槿龑?,并且提高還原劑噴射量的設(shè)計(jì)方案。因?yàn)橐岣哌€原計(jì)的噴射量,所以需要對(duì)尿素?zé)峤庀到y(tǒng)進(jìn)行改造。

    2.改造方案

    方案一:將尿素溶液直接噴射到鍋爐內(nèi)的高溫?zé)煔庵羞M(jìn)行分解制取氨氣;

    方案二:在原有熱解爐系統(tǒng)上利用煙氣換熱器替代電加熱器進(jìn)行改造;

    方案三就是在原有熱解爐系統(tǒng)基礎(chǔ)上將一次風(fēng)電加熱器進(jìn)行增容改造。

    3.方案分析確定

    以上三個(gè)方案各有優(yōu)缺點(diǎn),方案一為完全替代原尿素?zé)峤庀到y(tǒng),原熱解系統(tǒng)電加熱器、熱解爐、熱風(fēng)管道系統(tǒng)、AIG設(shè)備可取消,改造費(fèi)用最高。方案二系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜,改造工程量大,投資費(fèi)用較方案三高。方案三系統(tǒng)簡(jiǎn)單,改造工程量小,投資相對(duì)較小。

    方案一、二廠用電比較,方案一要小,長(zhǎng)期運(yùn)行優(yōu)勢(shì)明顯,符合電廠節(jié)能減排要求。方案一、二相對(duì)方案三節(jié)能優(yōu)勢(shì)更加明顯。并且,方案一已在大唐王灘電廠技能改造中應(yīng)用,取得了不錯(cuò)的效果,所以我廠除8號(hào)機(jī)組采用電加熱器增容改造方案外,其它1-7號(hào)機(jī)組均采用爐內(nèi)直噴方案代替原來尿素?zé)峤庀到y(tǒng)。

    關(guān)鍵詞: 超低排放改造

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